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光明乳品二厂节能重在每“一小时”

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  地球一小时(Earth Hour)是世界自然基金会(WWF)应对全球气候变化所提出的一项倡议,希望个人、社区、企业和政府在每年3月最后一个星期六20:30-21:30熄灯一小时,来表明他们对应对气候变化行动的支持。其实,对于由于生产的连续性而错过参与“地球一小时”活动的企业来说,环保理念所带来的长远效益远远超过了这“一小时”的本身。最近,在光明乳业公司乳品二厂,惊喜地发现——
节能重在每“一小时”
  光明乳业公司乳品二厂电力节能瞄准的不仅仅是照明用电,更有那些一台功率几十千瓦甚至上百千瓦的大家伙。过去,由于二厂产品种类、产量、用气频率等变化大,压缩空气供应呈不规则波动状态,导致了“二高一快”:空压机的开(关)机频率高、电耗高、设备老化快。怎么办?去年年中,设备部能源主管王国庭在二厂厂长王香的鼎力支持下,开始与空压机变频技改公司接触洽谈,通过对原空压机的分析研究,打算增设一台变频器装置。另外,在添置新空压机时,要求供应商配置变频装置。变频改造完成后,8~12月空压机节电11.38万度,下降幅度同比达到22%。而且解决了压缩空气供应压力不匀,波动较大给生产带来的不利影响,同时也降低了开(关)机的频率,有效缓解了设备高负荷运作的不良状态,提高了设备的利用率。
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  变频改造收效颇丰,但是二厂节能改造并没有就此止步。“能不能把空压机挪个地方?离生产车间近一些呢?”动力车间维修班组长刘学维一句话传到了王香厂长那里,一直非常关注节能减排的她,如获至宝,立即表示:“这是一个金点子,一定要搬,越快越好。”今年伊始,二厂车间就收获了“乔迁之喜”。 在整个“搬家”的过程中,动力维修班组职工自己动手克服了诸多困难,实现了空压机的迁移,把安装在污水处理工段的空压机(设置变频装置),搬迁至最接近生产车间的制冷工段,同时利用原来闲置的空气管线进行嫁接,使供应距离缩短60%,供应管线口径扩大70%,既减缓了管线过长的压力损耗,又解决了管径过窄所造成的瞬时短缺,使生产车间的用气需求大为改善,更可喜的是这么做又进一步降低了电耗。2011年1月和2月空压机累计节约电耗8.8万度,下降幅度同比达到了36%。
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  那么能不能多搬几台到新家呢?空气压缩机能不能进行改造呢?新的点子又应运而生。援引动力车间主管的话说,他们就一直有一颗把节能落实到了生产中的每一个小时,不断追求环保和节能的心。(乳品二厂 陈巧玲)
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